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高爐直冷管修復(fù)技術(shù)的應(yīng)用

發(fā)布時間:2019-03-30 01:03:19 瀏覽次數(shù):472次

摘要:新鋼10號高爐四缸冷卻壁直冷管破損后,通過采用冷卻壁穿管修復(fù)技術(shù),并加裝流量調(diào)節(jié)閥,取得明顯成效。

  關(guān)鍵詞:高爐 冷卻壁 爐缸

  1 概述

  新鋼10#高爐本體采用最新的磚壁合一技術(shù),高熱負(fù)荷區(qū)域采用3段銅冷卻壁,取消凸臺,共設(shè)置15段冷卻壁,風(fēng)口大套無水冷,見表1。

  新鋼10號高爐(2500m3)2009年11月9日16:18點火,第九天利用系數(shù)達(dá)到2.017t/m3.d,實現(xiàn)了安全開爐、快速達(dá)產(chǎn)。然而,2011年6月10日首先發(fā)現(xiàn)123#直冷管破損,10月11日繼而76#直冷管破損,2012年1月24日56#直冷管破損,8月31日88#直冷管破損,11月24日174#直冷管破損,25日69#、85#、84#直冷管集中破損,27日98#直冷管破損,2013年1月8日77#、83#直冷管破損。

  新鋼10號高爐四缸冷卻壁直冷管破損后,2012年通過采用”U”型透明管檢漏、冷卻壁穿管修復(fù)技術(shù)后取得明顯成效。

  2 爐缸直冷管損壞的影響

  冷卻壁直冷管持續(xù)破損,部分轉(zhuǎn)工業(yè)水冷卻,不但因水壓低水質(zhì)差冷卻強度不夠效果差,冷卻壁的水溫差會逐漸增大,熱流強度和熱負(fù)荷也隨之增大,造成結(jié)渣皮薄且頻繁脫落,這樣爐型不規(guī)整導(dǎo)致邊緣氣流不穩(wěn)定,平均煤氣利用率波動大。而且如果還不及時處理,將會造成與之相聯(lián)的上下冷卻壁逐步損壞,并蔓延至周邊相鄰冷卻壁,嚴(yán)重時造成冷卻壁系統(tǒng)失效,而且長期大量冷卻水進入爐缸侵泡炭磚,影響高爐生產(chǎn)穩(wěn)定、長壽。

  3 采取的措施

  3.1 垂直三通

  考慮到制作和安裝方便,三通避免轉(zhuǎn)折設(shè)計成垂直狀,根據(jù)第四段采用光面球墨鑄鐵冷卻壁冷卻管內(nèi)徑¢76mm的特點,垂直三通設(shè)計為外徑為¢76mm,壁厚6mm,長度40mm無縫鋼管,其一端焊接在法蘭上,以便與密封罩法蘭螺栓固定聯(lián)接;另一端焊接外徑¢50mm,壁厚5mm,長度20mm無縫鋼管,頂端攻絲后安裝活接,穿管后活接利于方便快捷轉(zhuǎn)接金屬軟管通軟水之用;在主通側(cè)面下方20mm處焊接外徑¢40mm,壁厚5mm,長度20 mm的無縫鋼管,其頂端攻絲后安裝等徑活接,以便穿管后灌漿之用。垂直三通示意圖見1。

  3.2 金屬波紋管

  采用外徑¢50mm,內(nèi)徑¢32mm,壁厚1mm的不銹鋼質(zhì)金屬波紋管,波紋管不但表面呈“S”型,增加了傳熱面積,而且柔韌性好,在冷卻管內(nèi)可以轉(zhuǎn)換方向,便于操作。為了防止金屬波紋管在冷卻管與接頭脫落,設(shè)計了與波紋管相適應(yīng)的內(nèi)徑¢32mm,外徑¢60mm的170°弧度的不銹鋼卡環(huán)(見圖3),穿管后用卡環(huán)卡住波紋管凹處,固定于密封罩法蘭處(見圖2)。

  3.3 馬耳

  冷卻壁直冷管破損后,往往因通工業(yè)水結(jié)垢造成內(nèi)壁凸凹不平,熱應(yīng)力造成直冷管破損面變形,這些使直冷管內(nèi)型不規(guī)整而彎曲,如果波紋管穿這些地方時就會卡在這,它不能自己彎過去繼續(xù)向前,穿管難以實現(xiàn)。將若干個馬耳(見圖4)互相聯(lián)接,兩邊各拴根細(xì)鋼絲繩,拉力大,把波紋管裝進去,等于外面加一個裝置(見圖5),通過這個鐵蜈蚣,控制拉線迫使波紋管轉(zhuǎn)彎,這樣波紋管就可以在冷卻管內(nèi)行走自如。

  3.4 流量調(diào)節(jié)閥

  據(jù)資料介紹在 Cv =0.01以下時,它只是作為一個容量指標(biāo),具有參考意義而已。實際流通能力應(yīng)根據(jù)經(jīng)驗確定。隨著流通能力減小,閥門的可調(diào)比將下降。但最少也能保證10:l到15:1之間,如果可調(diào)比再小,就難以進行流量的調(diào)節(jié)。閥門在串聯(lián)使用時,隨著開度變化,閥前后壓差也有變化,因此使閥門的工作特性曲線偏離理想特性。如果管路阻力大,直線性會變成快開特性 ,而喪失調(diào)節(jié)能力。等百分比特性將變成直線特性。小流量情況下,由于很少有管路阻力,上述特性畸變就不大了,對等百分比特性,實際上也就沒有必要。從制造的角度來說, Cv =0.05以下時,也不可能再產(chǎn)生等百分比的側(cè)面形狀。因此,對小流量閥主要的問題是如何將流量控制在所需要的范圍之內(nèi)。

  為了使管路平衡調(diào)節(jié)更方便,更精確,在并聯(lián)水管上增設(shè)流量調(diào)節(jié)閥(見圖6、7),把系統(tǒng)平衡調(diào)節(jié)變?yōu)楹唵蔚牧髁糠峙洌行У慕鉀Q管路的水力平衡失調(diào)。選用介質(zhì)溫度:0-150℃;工作溫度:150℃;工作壓力:1.6MPa;工作壓差:20-600kPa;流量精度:5%。流量控制閥的材質(zhì)與壽命:閥體—優(yōu)質(zhì)灰鑄鐵

  內(nèi)件—黃銅、不銹鋼,彈簧—不銹鋼,膜片—三元乙丙的球閥。

  實際操作中,保證爐缸四段熱負(fù)荷46000kJ/(m2·h),將調(diào)節(jié)閥開至3/4位,這樣不會造成整個系統(tǒng)波動。

  4 穿管技術(shù)實施

  (1)清理冷卻壁管路

  高爐休風(fēng)后先用氣焊割除待修復(fù)管路上、下方法蘭螺栓,再用手搖式管路疏通機反復(fù)清理冷卻管內(nèi)的沉積瓦斯灰及工業(yè)水結(jié)垢物,然后通高壓水沖洗,最后用內(nèi)窺檢查管道內(nèi)壁有無雜物。

  (2)冷卻壁穿管

  將系好鋼絲的管道疏通機軟軸從上方管口放入,通過管道從下方管口引出繩索,固定鋼絲后解聯(lián)疏通機軟軸并抽出軟軸,用繩索直接連接固定好金屬波紋管的細(xì)鋼繩,并從上方管口逐段放鋼繩,下方輕輕牽引繩索。將金屬軟管從上方管口放入,從上到下牽引,直至DN32mm金屬波紋管從下方管口出來約600mm左右,安裝上、下管口卡座法蘭,要求法蘭內(nèi)金屬墊片安裝到位。

  卡座安裝完畢后,配管將多余金屬軟管切除,再用打磨機打磨割口,使割口平整。再用卡環(huán)將軟管卡住后裝配卡座,必須將卡座活接擰緊,將金屬軟管凸起的波紋壓平整。然后卸開卡座活接加入密封墊重新擰緊。

  進、回管接頭壓漿短管上裝好球閥,打開下部供水閥,上部排盡空氣后關(guān)閉排氣閥,打開回水閥觀察有無外泄,然后再關(guān)閉上下供回水閥,觀察該管壓力表是否有壓降,無壓降則穿管成功。

  (3)灌漿。從進水管的壓漿管向金屬波紋管和原破損冷卻管之間灌入CB–XT無水炭素壓入泥漿,確保泥漿充分填滿縫隙。

  5 效果

  10號高爐經(jīng)過直冷管穿管技術(shù)修復(fù)成功后,效果非常明顯,已達(dá)到破損管再恢復(fù)利用,保證了冷卻管緩解破損速度,使周圍的冷卻管得到保護,延長了冷卻壁壽命,使高爐穩(wěn)定順行得到了保證,穿管后的冷卻壁使用壽命延長,減少維修費用,減少休風(fēng)時間,經(jīng)濟效益明顯。增加流量調(diào)節(jié)閥前后水量和水壓的變化情況見表2。

  6 結(jié)語

  新鋼10號高爐四缸冷卻壁直冷管破損后,通過采用冷卻壁穿管修復(fù)技術(shù),并加裝流量調(diào)節(jié)閥,取得明顯成效